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[设备维护] 灼热丝坏掉,请大家讨论原因。

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楼主
发表于 2010-2-26 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
昨天去某公司修机,现象:灼热丝的电极支柱歪掉,绝缘底板烧坏,如图所示:- x( U1 n; {( j' f$ l, {" h
问题如下:
. Q' Z! C4 m$ e4 Z3 b
4 B: P3 @% v  j! }8 O1、绝缘底板烧坏原因分析和解决方法。5 @. M0 m0 I- G: V( F$ x1 k8 o, R
2、由此现象分析出设计中存在的问题。
) T9 d$ T  y8 K* _3 J
2 \8 m8 K6 ]! n/ b; _  `3 p! f7 l& o请有实操经验的工程技术人员积极回贴。

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沙发
发表于 2010-2-26 10:50 | 只看该作者
绝缘底板烧坏,可能是操作时把电流调的太大,操作人员又不在现场。使得灼热丝温度上升的太高超出了绝缘板的承受的最高温度,这样烧坏绝缘板。如果是由于上述原因引起的,这跟设计上关系不大。& ?4 J  Y! I- @! J- G
- Z2 u, T* J% D
还有可能是电极和绝缘板的材料的耐热性能不够高,这样在设计上我觉得加上个最高温度控制的断路器,达到电极和绝缘板的温度时自动断开电路。这样就不会出项操作人员不在现场而烧坏电极和绝缘板的情况。
# I, T, y6 ?/ E* G$ W* e) G) ]. r3 G- d
还可以在操作说明书上重点指出电流一次不要调的太多,等温度稳定后在加电流,这样均匀上升。注意提醒操作人员不要做测试时不要离开。以防发生什么意外情况。
板凳
发表于 2010-2-26 11:01 | 只看该作者
额。图上的绝缘板老化的很严重么,应该是常时间使用大电流引起的,灼热丝测试的时候,差不多80-90的电流就可以达到测试温度了,上960的时候才需要提升电流。测试的是需要注意的,呵呵·!~!~
地板
发表于 2010-2-26 11:27 | 只看该作者
我们公司的灼热丝也坏了N久了,正在维修中。。。。。是PCB上烧坏问题。
5#
发表于 2010-2-28 16:28 | 只看该作者
该接线柱底部的螺母未锁紧电线,导致所设置的电流过大,加上螺母松动引发接触电流增大。一般我用灼热丝仪就慢慢将电流调到90-100,随着温度调,等温度一到马上测试,缩短仪器的大电流发热时间,提高寿命。( K1 [; f3 D2 p+ K
另外,那块绝缘板有点薄。虽然标准没提到绝缘板厚度,但从高温考虑,还是建议两层厚差不多
6#
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:09 | 只看该作者
引用第4楼sky432no2于2010-02-28 16:28发表的  :) N; k1 X9 R" T3 L
该接线柱底部的螺母未锁紧电线,导致所设置的电流过大,加上螺母松动引发接触电流增大。一般我用灼热丝仪就慢慢将电流调到90-100,随着温度调,等温度一到马上测试,缩短仪器的大电流发热时间,提高寿命。
0 I- p2 y) ~5 {0 Z4 |另外,那块绝缘板有点薄。虽然标准没提到绝缘板厚度,但从高温考虑,还是建议两层厚差不多
# F- g/ e( Z% D/ H  v) j* Z
如此说来,接触不良是个问题,特别是对灼热丝头进行更换以后,安装时稍有不慎但有如此结果,我以是遇到过多次。只是在某些时候,安装的很好,还是出现这个问题。
- i) Q" z+ [; ^) x
" P$ [  I0 H! p8 P绝缘板的便是一个关键问题,发现图中所示的情况在一般试验室不会发生,只会发生在工厂里的试验室,由于每天试验的次数太多,绝缘板一直处在高温环境中,另外,此种绝缘板俗称电木,最高耐热仅200度,容易碳化。
5 V9 O1 B: ]% B$ q9 ^8 t: {0 V4 r0 M5 G9 p3 \$ E
加厚的方案不可行,应该换更好的材料,可是一直以来没找到适合的材料。
7#
发表于 2010-7-13 20:51 | 只看该作者
引用第3楼huangke于2010-02-26 11:27发表的  :! T; X  v8 n) q$ E
我们公司的灼热丝也坏了N久了,正在维修中。。。。。是PCB上烧坏问题。
兄弟问一下,修这设备大概要多少money啊,我们公司的灼热丝测试仪今天坏了,故障原因是使用时没把电流调低(大概40安)时把仪器直接从low档调到high档,之后仪器通上电就连指示灯都不亮了,估计哪里烧坏了
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