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[设备维护] 灼热丝坏掉,请大家讨论原因。

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发表于 2010-2-26 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
昨天去某公司修机,现象:灼热丝的电极支柱歪掉,绝缘底板烧坏,如图所示:7 m6 }! s9 o6 d7 h* l! s
问题如下:
9 a1 f, ?5 |# P* n- A4 A9 W. K
; c. N0 n4 {% E/ \5 O1 N: V  ?1、绝缘底板烧坏原因分析和解决方法。! t$ p6 K2 m9 r4 W' v' l& \
2、由此现象分析出设计中存在的问题。
# H$ `9 l5 \& E# h( G3 H! x3 n  B( O5 p
请有实操经验的工程技术人员积极回贴。

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发表于 2010-2-26 10:50 | 显示全部楼层
绝缘底板烧坏,可能是操作时把电流调的太大,操作人员又不在现场。使得灼热丝温度上升的太高超出了绝缘板的承受的最高温度,这样烧坏绝缘板。如果是由于上述原因引起的,这跟设计上关系不大。
3 k( L; J1 E6 l, X
; ^- N5 n& ^. ]  d还有可能是电极和绝缘板的材料的耐热性能不够高,这样在设计上我觉得加上个最高温度控制的断路器,达到电极和绝缘板的温度时自动断开电路。这样就不会出项操作人员不在现场而烧坏电极和绝缘板的情况。9 R% S, e& k2 [3 S" G! f, Z

% Q2 \! d+ L" P% T+ d5 g: A- R, Y还可以在操作说明书上重点指出电流一次不要调的太多,等温度稳定后在加电流,这样均匀上升。注意提醒操作人员不要做测试时不要离开。以防发生什么意外情况。
发表于 2010-2-26 11:01 | 显示全部楼层
额。图上的绝缘板老化的很严重么,应该是常时间使用大电流引起的,灼热丝测试的时候,差不多80-90的电流就可以达到测试温度了,上960的时候才需要提升电流。测试的是需要注意的,呵呵·!~!~
发表于 2010-2-26 11:27 | 显示全部楼层
我们公司的灼热丝也坏了N久了,正在维修中。。。。。是PCB上烧坏问题。
发表于 2010-2-28 16:28 | 显示全部楼层
该接线柱底部的螺母未锁紧电线,导致所设置的电流过大,加上螺母松动引发接触电流增大。一般我用灼热丝仪就慢慢将电流调到90-100,随着温度调,等温度一到马上测试,缩短仪器的大电流发热时间,提高寿命。+ i0 I$ H# r* Y# Z0 w: k
另外,那块绝缘板有点薄。虽然标准没提到绝缘板厚度,但从高温考虑,还是建议两层厚差不多
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:09 | 显示全部楼层
引用第4楼sky432no2于2010-02-28 16:28发表的  :1 w+ W! d0 D6 w+ }( H+ u$ s
该接线柱底部的螺母未锁紧电线,导致所设置的电流过大,加上螺母松动引发接触电流增大。一般我用灼热丝仪就慢慢将电流调到90-100,随着温度调,等温度一到马上测试,缩短仪器的大电流发热时间,提高寿命。3 a* W5 l7 Y/ @& F$ F# d/ d  ^& u. I
另外,那块绝缘板有点薄。虽然标准没提到绝缘板厚度,但从高温考虑,还是建议两层厚差不多

# g. b7 C6 s& d7 q: V5 Q如此说来,接触不良是个问题,特别是对灼热丝头进行更换以后,安装时稍有不慎但有如此结果,我以是遇到过多次。只是在某些时候,安装的很好,还是出现这个问题。
! p( M9 S, f9 t1 |$ {  E; ~5 M' ~3 t0 D2 n) k* Q' [& |% ~
绝缘板的便是一个关键问题,发现图中所示的情况在一般试验室不会发生,只会发生在工厂里的试验室,由于每天试验的次数太多,绝缘板一直处在高温环境中,另外,此种绝缘板俗称电木,最高耐热仅200度,容易碳化。
: J0 u1 R' b) [, j$ ~- b# `# {$ a9 f, g  T2 x& Q! D/ I
加厚的方案不可行,应该换更好的材料,可是一直以来没找到适合的材料。
发表于 2010-7-13 20:51 | 显示全部楼层
引用第3楼huangke于2010-02-26 11:27发表的  :# Z$ s# a. I. ^
我们公司的灼热丝也坏了N久了,正在维修中。。。。。是PCB上烧坏问题。
兄弟问一下,修这设备大概要多少money啊,我们公司的灼热丝测试仪今天坏了,故障原因是使用时没把电流调低(大概40安)时把仪器直接从low档调到high档,之后仪器通上电就连指示灯都不亮了,估计哪里烧坏了
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