可以肯定地说,你的问题是:压接偏紧,没有喇叭口。其余的理由都不是主要的。
还有要注意,摇摆不是10000次,是20000次,但可能你的摇摆机显示的10000实际是10000周,等于20000次 模压连接器摇摆要求是20000次,每摇摆90度算1次。大家一定要注意你的摇摆机摇摆1次是如何的,不同于UL的计算方式。
端子压接要有铆口,成型料建议用50P硬度。但要注意你的网尾结构。摇摆不过是哪些线材不过,是0.75的还是1.0的 试验没有错,而且网尾也没有断开,可解剖了就会有铜丝全断,用的胶料是80A的,线材没办法改了,因为中国就那家厂有通过VDE认证!(公司机密,就不好说详细了) 插头的网尾是否太短了??
你的内部剥皮尺寸怎样?
把成品图发一张上来看下,
你可以把公司标记去掉再发。
楼主现在端子压着的图纸来看,一个明显并且严重的错误。压着尾部没有留喇叭口。
楼主的吊重最大能承受多大?
有没有做压着断面分析,看下你那些铜丝压着后的状态。检查压着高度及刀模包卷两边是否对称。
外皮剥皮16mm,再铜丝剥6mm(或者外皮再放短点)
胶料用硬点~40P&50P的都做点样品分别做摇摆测试。
再加一种样品测试:
成型前将电线网尾和包胶部分涂一点环乙酮(这个只是做测试用,不推荐使用在产品上)
环乙酮干了再成型。
胶料在成型前进行干燥。
成型温度可以稍微偏高,保证胶料塑化良好。
做这三种样品分开测试下,看看效果。
给个刚拍的给你看下压着状态。 各位楼主所说的非常道理特别是xiaoxiangtongzi,建议使用60P胶粒,因为使用80P太软了,导致受力点往前移。 如果还过不了,那你就是电线过粉太多,结果知道了吧,对策也不用多说了 这个实际上不难,上面好几个朋友都说到点了。
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